作為國家在科學(xué)技術(shù)方面的最高學(xué)術(shù)機構(gòu)和全國自然科學(xué)與高新技術(shù)的綜合研究與發(fā)展中心,建院以來,中國科學(xué)院時刻牢記使命,與科學(xué)共進(jìn),與祖國同行,以國家富強、人民幸福為己任,人才輩出,碩果累累,為我國科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和國家安全做出了不可替代的重要貢獻(xiàn)。更多簡介 +
中國科學(xué)院院級科技專項體系包括戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項、重點部署科研專項、科技人才專項、科技合作專項、科技平臺專項5類一級專項,實行分類定位、分級管理。
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中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(簡稱“中科大”)于1958年由中國科學(xué)院創(chuàng)建于北京,1970年學(xué)校遷至安徽省合肥市。中科大堅持“全院辦校、所系結(jié)合”的辦學(xué)方針,是一所以前沿科學(xué)和高新技術(shù)為主、兼有特色管理與人文學(xué)科的研究型大學(xué)。
中國科學(xué)院大學(xué)(簡稱“國科大”)始建于1978年,其前身為中國科學(xué)院研究生院,2012年更名為中國科學(xué)院大學(xué)。國科大實行“科教融合”的辦學(xué)體制,與中國科學(xué)院直屬研究機構(gòu)在管理體制、師資隊伍、培養(yǎng)體系、科研工作等方面共有、共治、共享、共贏,是一所以研究生教育為主的獨具特色的研究型大學(xué)。
上海科技大學(xué)(簡稱“上科大”),由上海市人民政府與中國科學(xué)院共同舉辦、共同建設(shè),由上海市人民政府主管,2013年經(jīng)教育部正式批準(zhǔn)。上科大秉持“服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略,培養(yǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”的辦學(xué)方針,實現(xiàn)科技與教育、科教與產(chǎn)業(yè)、科教與創(chuàng)業(yè)的融合,是一所小規(guī)模、高水平、國際化的研究型、創(chuàng)新型大學(xué)。
走進(jìn)中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所(以下簡稱大連化物所)的展館,首先映入眼簾的是一排醒目的大字——銳意創(chuàng)新、協(xié)力攻堅、嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)、追求一流。
在中國科學(xué)院成立75周年之際,大連化物所亦邁入第75個春秋。對于“協(xié)力攻堅”4個字,大連化物所的每個人都頗有感觸,它激勵著所內(nèi)一代代科技工作者,創(chuàng)造出多項具有劃時代意義的成果。甲醇制烯烴(DMTO)技術(shù)就是其中之一。
烯烴,聽起來陌生,但在日常生活中隨處可見,其廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。在化學(xué)工業(yè)領(lǐng)域,生產(chǎn)烯烴的主流方法一直是以石油為原料。然而,我國富煤貧油少氣的基本國情,決定了烯烴生產(chǎn)必須另辟蹊徑。
為了攻克這一難題,大連化物所勇敢地站了出來,歷經(jīng)三代人,前后40年,在困境中堅守,在逆境中奮進(jìn),“協(xié)力攻堅”,終于從實驗室走向現(xiàn)代化工廠,實現(xiàn)了世界上煤制烯烴工業(yè)化“零”的突破,開創(chuàng)了我國煤制烯烴新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)并引領(lǐng)其快速發(fā)展。
從四處找人投資的“毛頭小子”到煤制烯烴技術(shù)帶頭人,大連化物所所長、中國工程院院士劉中民既是見證者,也是親歷者,此間每個細(xì)節(jié)他都記憶猶新。
“無論什么時候提起DMTO技術(shù),我們團(tuán)隊都是自豪的。能夠參與其中,見證技術(shù)的發(fā)展,以及工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)的興起,我們倍感榮幸!眲⒅忻裾f。
上世紀(jì)70年代,世界舞臺風(fēng)云變幻。國際政治格局從昔日的兩極對峙,向多極化方向演變。全球經(jīng)濟(jì)體系也連續(xù)遭受兩次石油危機的沉重打擊。
被譽為“工業(yè)血液”的石油,價格一路扶搖直上,從每桶1.2美元攀升至近40美元,造成全球范圍內(nèi)的大通脹。
石油產(chǎn)品主要分兩類:一類是用作能源的油品,另一類是塑料等各種有機產(chǎn)品。作為塑料的一個重要類型,聚烯烴的主要單體成分是烯烴,其主要生產(chǎn)技術(shù)路線一直以來完全依靠石油化工。
這引發(fā)了許多國家對烯烴原料來源可持續(xù)性的擔(dān)憂,并開始逐步探索煤炭替代石油的可行性。許多科學(xué)家認(rèn)為,以煤炭或天然氣為原料合成甲醇,再用甲醇制取烯烴是行之有效的方法,并相繼啟動了以煤代油的科技攻關(guān)計劃,希望在這場能源變革中搶占先機。
改革開放后,中國科學(xué)家也在積極探索,開始攻堅相關(guān)科技難題。1981年,甲醇制取烯烴被列為中國科學(xué)院的重點課題,大連化物所承擔(dān)了這一重任。
煤制烯烴一般分“兩步走”,第一步是以煤為原料合成甲醇,第二步是通過甲醇制取烯烴。此時,第一步已經(jīng)有了相對成熟的工業(yè)技術(shù),而甲醇制烯烴卻停留在探索階段,在世界范圍內(nèi)都極具挑戰(zhàn)。
為了保障國家能源安全,大連化物所下決心迎難而上,并迅速調(diào)動以陳國權(quán)和梁娟兩位研究員為組長的兩個研究小組進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)。
1983年,剛剛大學(xué)畢業(yè)的劉中民懷揣著對科學(xué)的憧憬,加入研究團(tuán)隊。他要做的,就是跟隨前輩的研究方向,繼續(xù)甲醇制烯烴反應(yīng)基礎(chǔ)研究。
將甲醇轉(zhuǎn)化為烯烴,首先需要解決的難題是研制適用的催化劑。初期研究主要集中在ZSM-5分子篩催化劑的研制和固定床工藝技術(shù)的開發(fā)上,大連化物所在上述小組的基礎(chǔ)上成立了更大的攻關(guān)團(tuán)隊,于1993年完成了中試試驗。
隨著研究的進(jìn)展,新催化劑探索取得了突破。采用小孔SAPO-34分子篩催化劑,有可能發(fā)展新一代更加高效的技術(shù),并應(yīng)用于流化床工藝。1991年,在國家科技項目的支持下,大連化物所正式開展該技術(shù)的攻關(guān)。此時,劉中民剛博士畢業(yè),在新組長蔡光宇研究員的帶領(lǐng)下,負(fù)責(zé)催化劑研制工作。
SAPO-34分子篩催化劑的研究隨即駛?cè)搿翱燔嚨馈。試驗證明,SAPO-34分子篩催化劑可大幅提高烯烴產(chǎn)率,更具穩(wěn)定性,在工業(yè)應(yīng)用前景方面相較于ZSM-5更好。高溫水蒸氣存在條件下SAPO-34分子篩的穩(wěn)定性是決定性因素。
團(tuán)隊在合成出純SAPO-34分子樣品后,想到可以使用X光衍射的方法,觀察其在脫附水過程中骨架結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化。隨后他們驚奇地發(fā)現(xiàn),SAPO-34的骨架結(jié)構(gòu)在脫附水后實現(xiàn)了“可逆化”——竟然復(fù)原了,這表明了該分子篩的穩(wěn)定性,證明其具有工業(yè)應(yīng)用的潛力。
1995年,團(tuán)隊采用自主首創(chuàng)的合成氣經(jīng)由二甲醚制烯烴新工藝方法,完成了百噸級中試試驗。該成果獲得中國科學(xué)院科技進(jìn)步獎特等獎以及國家“八五”重大科技成果獎。
這一年,劉中民成為團(tuán)隊負(fù)責(zé)人。他對于成果的評價深有感觸:“那年我們申請的是中國科學(xué)院科技進(jìn)步獎一等獎,卻給我們頒發(fā)了特等獎,這在以往的科技評獎中是不多見的,可見評委們對我們成果的高度認(rèn)可!
“1997年,國際上每桶原油價格降到了10美元左右。假如還是采用甲醇制烯烴生產(chǎn)工藝,相比之下成本太高!眲⒅忻窕貞浀。
找企業(yè)合作做工業(yè)性試驗,是團(tuán)隊當(dāng)時最迫切的需求。但煤制烯烴面臨的局面,讓大多數(shù)企業(yè)對煤炭替代石油生產(chǎn)烯烴項目沒有積極性,團(tuán)隊申請的后續(xù)科技攻關(guān)項目又因相關(guān)機構(gòu)調(diào)整失去了申請渠道。
他們已經(jīng)記不清究竟去了多少個地方,聯(lián)系了多少家公司,四川、甘肅、黑龍江、上!灰邢M腿珖鞯嘏,盼望與企業(yè)聯(lián)合開發(fā),只求合作,不求回報,但最終都毫無結(jié)果。
和一家大型國企的合作洽談,是最接近成功的一次。通過補充大量實驗數(shù)據(jù)和可行性報告,雙方終于有了合作的眉目。但是由于企業(yè)管理人員的調(diào)整和對技術(shù)的不同認(rèn)知,項目最終夭折了。公司相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人得知消息后流著淚拍桌子,研究團(tuán)隊的每個人都深感惋惜。
劉中民經(jīng)過深思熟慮,認(rèn)為合成氣制烯烴技術(shù)在當(dāng)時的定位已經(jīng)從“戰(zhàn)略急需”變成“戰(zhàn)略儲備”,技術(shù)推廣和工業(yè)性試驗將是一場持久戰(zhàn),但是無論面臨多大困難都絕對不能放棄!斑@就像是一場考驗?zāi)土Φ鸟R拉松!
劉中民抓住中國科學(xué)院院領(lǐng)導(dǎo)到大連化物所考察的機會,當(dāng)面匯報了項目的進(jìn)展和困境,成功拿到100萬元的特別資助經(jīng)費。1998年,正是靠著這100萬元,劉中民帶領(lǐng)團(tuán)隊進(jìn)一步研究了甲醇制烯烴過程的反應(yīng)機理,完善了催化劑放大和工藝技術(shù),找到了進(jìn)一步放大試驗的機會。
陜西省煤炭資源豐富,適合發(fā)展煤代油產(chǎn)業(yè),也一直在積極尋求相關(guān)技術(shù)合作。當(dāng)?shù)刈铋_始想找一家國外公司,但這家公司擁有的相關(guān)技術(shù)還沒經(jīng)過工業(yè)性試驗,提出的技術(shù)使用費卻極高。陜西省政府領(lǐng)導(dǎo)了解到大連化物所這一技術(shù)路線達(dá)到世界領(lǐng)先水平,便當(dāng)機立斷決定由陜西國有企業(yè)出資,和大連化物所、洛陽石化工程公司共同完成工業(yè)性試驗,推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程。
當(dāng)年8月,總投資8610萬元、年處理甲醇能力1.67萬噸的工業(yè)性試驗裝置,在陜西省華縣(現(xiàn)渭南市華州區(qū))開工建設(shè)。團(tuán)隊在化工廠“安營扎寨”,開始了至關(guān)重要的工業(yè)性試驗。
“說實話,當(dāng)時心里很忐忑!睂τ20年前的場景,劉中民至今仍歷歷在目,他回憶道,“DMTO的工業(yè)化是對技術(shù)的首次實踐檢驗,是否成功,關(guān)系到中國煤制烯烴新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)能否順利健康發(fā)展,關(guān)系到大連化物所的科研聲譽,這必然會產(chǎn)生廣泛的國際影響。”
建設(shè)地點選擇在化肥廠的一個角落里,鄰近污水處理池,試驗裝置建得很好,但周邊基礎(chǔ)條件比較簡陋。宿舍窗戶外面的裝置上有一個火炬,如果持續(xù)燃燒就說明裝置運行正常。劉中民總是睡一會兒就起床看看火炬亮不亮,確認(rèn)沒事才敢躺下接著睡,“火炬要是不亮,就說明出問題了,得趕緊解決。另外,附近經(jīng)常爆破開礦,放炮的聲音也令人提心吊膽”。
作為技術(shù)總負(fù)責(zé)人,劉中民最擔(dān)心的是安全問題。“100多人,36米高的大型裝置,哪一個環(huán)節(jié)都不能出問題!
團(tuán)隊里有細(xì)致的分工,有人負(fù)責(zé)分析、調(diào)試儀器,確保分析數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確;有人負(fù)責(zé)工藝,每天要在幾十米高的裝置上爬幾個來回,檢查設(shè)備、管理流程。正值隆冬時節(jié),加之裝置聳立在開闊地帶,負(fù)責(zé)工藝的同志攀上爬下,對凜冽的寒風(fēng)有了切身體會,但他們很快對反應(yīng)器、操作閥等成百上千個控制點形成了刻印式的記憶,對下一步的試驗也更加充滿信心。
就這樣,經(jīng)過700多個日日夜夜的奮戰(zhàn)操勞,他們終于迎來了激動人心的時刻。2006年5月,甲醇制烯烴工業(yè)性試驗宣告成功,取得了設(shè)計建設(shè)大型裝置的可靠數(shù)據(jù)。
隨后,團(tuán)隊和神華集團(tuán)達(dá)成合作意向,在包頭建設(shè)一個百萬噸級的工業(yè)裝置,成為煤制烯烴工業(yè)化的首個“實踐者”。
2010年,神華包頭180萬噸/年甲醇制烯烴工業(yè)裝置投料試車一次成功,在世界上首次實現(xiàn)煤制烯烴工業(yè)化。
成功的消息立刻傳到了時任大連化物所所長張濤那里,他臨時中斷正在舉行的大連化物所戰(zhàn)略研討會,當(dāng)場宣讀這一喜訊,全場響起了熱烈的掌聲。
在隨后召開的慶祝會上,團(tuán)隊許多同志眼淚嘩嘩地流,從工業(yè)性試驗現(xiàn)場轉(zhuǎn)戰(zhàn)工業(yè)化現(xiàn)場,歷經(jīng)6年的風(fēng)雨洗禮,背后的辛酸苦辣,每個人都深知其味……
2011年1月,大連化物所的DMTO技術(shù)正式進(jìn)入商業(yè)化運營階段。由此,我國率先實現(xiàn)了甲醇制烯烴核心技術(shù)和工業(yè)應(yīng)用“零”的突破。
“轉(zhuǎn)化一代,開發(fā)一代,前瞻一代!边@是大連化物所對DMTO技術(shù)研究的戰(zhàn)略部署。劉中民形容,煤制烯烴技術(shù)研發(fā)就像一根接力棒,作為中間的傳遞者,自己有義務(wù)也有責(zé)任帶領(lǐng)團(tuán)隊繼續(xù)前行。
隨后,大連化物所進(jìn)一步開發(fā)出多產(chǎn)烯烴的DMTO第二代技術(shù),順利完成工業(yè)性試驗。該技術(shù)將甲醇制烯烴產(chǎn)物中重于碳四的組分回?zé)挘湎N收率比一代技術(shù)提高10%以上,大幅降低了烯烴生產(chǎn)的原料成本。
2015年,世界首套甲醇制烯烴第二代(DMTO-Ⅱ)工業(yè)示范裝置開車成功。這對我國發(fā)揮煤炭資源優(yōu)勢、緩解石油資源緊張局面、發(fā)展煤制烯烴新型煤化工產(chǎn)業(yè)具有重大意義。
這一年,大連化物所甲醇制取低碳烯烴技術(shù)榮獲國家技術(shù)發(fā)明獎一等獎,劉中民走上人民大會堂的領(lǐng)獎臺,領(lǐng)取了這份沉甸甸的國家榮譽。
“這是國家對煤化工方向的認(rèn)可、對我們?nèi)〉眉夹g(shù)進(jìn)展的認(rèn)可,國家需要的事情,我們必須堅持做下去!眲⒅忻耠y掩激動。
2020年,DMTO第三代技術(shù)研發(fā)取得重大突破,由于采用了新一代催化劑,以及對反應(yīng)器和工藝過程的創(chuàng)新設(shè)計,單套工業(yè)裝置處理甲醇數(shù)量翻倍,達(dá)到每年360萬噸。隨后,該成果在內(nèi)蒙古鄂爾多斯、寧夏寧東成功轉(zhuǎn)化,推動煤炭資源由“燃料型”向“原料型”轉(zhuǎn)變、產(chǎn)品由“一般加工”向“高端制造”轉(zhuǎn)變,促進(jìn)了區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
回想起DMTO團(tuán)隊走過的歷程,劉中民感慨萬千。四十年彈指一揮間,漫長而艱辛的研發(fā)和應(yīng)用歷程,融入了大連化物所三代科技人員的不懈追求。
DMTO技術(shù)的成功,是大連化物所內(nèi)外聯(lián)合攻堅的結(jié)果,體現(xiàn)了政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的優(yōu)勢。伴隨DMTO的發(fā)展,大連化物所也在探索科研組織的新模式——成立了所內(nèi)第一個建制化的“組群”。組群這樣的“大團(tuán)隊”著重于承擔(dān)國家重大科技任務(wù),目的是推動基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究的“精誠合作”、“無縫銜接”與技術(shù)的可持續(xù)發(fā)展,集中力量辦大事。這種全新的探索促進(jìn)了基礎(chǔ)研究成果向技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化階段的快速邁進(jìn),也培養(yǎng)了一批著眼于“應(yīng)用”的基礎(chǔ)性研究人才和工程技術(shù)人才。
一批年輕的研究人員也加入了劉中民團(tuán)隊。他們認(rèn)為,團(tuán)隊最大的特點是發(fā)揮各自專長擰成一股繩。作為開發(fā)第三代DMTO技術(shù)的“年青一代”,他們始終堅信技術(shù)只有持續(xù)進(jìn)步,才能引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,而他們要做的,除了傳承,還有創(chuàng)新。
許多企業(yè)與大連化物所因DMTO“結(jié)緣”,陜西延長石油集團(tuán)就是其中之一。自合作以來,兩家單位聯(lián)合取得了一系列科技成果,建成了一批工業(yè)示范項目,實現(xiàn)了科研成果高效轉(zhuǎn)化。企業(yè)提需求—研究所研發(fā)技術(shù)—合作進(jìn)行成果轉(zhuǎn)化的產(chǎn)學(xué)研合作模式,真正實現(xiàn)了人、財、物等創(chuàng)新要素的集聚。
截至目前,大連化物所甲醇制烯烴系列技術(shù)已簽訂32套裝置的技術(shù)實施許可合同,烯烴產(chǎn)能達(dá)每年2160萬噸,占全國當(dāng)前烯烴產(chǎn)能的三分之一;已投產(chǎn)17套工業(yè)裝置,烯烴產(chǎn)能每年超過1000萬噸。
在劉中民看來,DMTO的發(fā)展前景遠(yuǎn)不止于此。他相信,隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展,國家對烯烴的需求會進(jìn)一步擴(kuò)大。團(tuán)隊年輕成員接過“接力棒”后,將會持續(xù)優(yōu)化技術(shù)路線,開展大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用,進(jìn)一步實現(xiàn)煤炭資源清潔高效利用、緩解石油資源供應(yīng)緊張局面,推動我國煤化工產(chǎn)業(yè)向高端化、多元化、低碳化發(fā)展,為我國能源化工產(chǎn)業(yè)升級及“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)貢獻(xiàn)更大力量。